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高壓開關(guān)櫃實際溫升超標(biāo)原因分析
日期:2025-05-01 10:41
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高壓開關(guān)櫃實際溫升超標(biāo)原因分析 |
高壓開關(guān)櫃實際溫升超標(biāo)原因分析 對國產(chǎn)JYN、KYN手車櫃和合資廠生產(chǎn)的8BK20開關(guān)櫃的實際溫升數(shù)據(jù)進(jìn)行分析後發(fā)現(xiàn),運行中開關(guān)櫃的溫升水平均超過型式試驗測得數(shù)據(jù)。然後,從試驗條件、金屬膨脹效應(yīng)、緊固螺栓壓力、導(dǎo)體材料電導(dǎo)率等方麵進(jìn)一步分析了溫升超標(biāo)的原因。*後提出建議,應(yīng)根據(jù)實際情況選用和維護(hù)開關(guān)櫃。隨著電網(wǎng)的發(fā)展和設(shè)備技術(shù)的提高,10,35kV係統(tǒng)開關(guān)櫃在電網(wǎng)中已大量使用。而開關(guān)櫃的內(nèi)部過熱現(xiàn)象已成為開關(guān)櫃使用中的常見問題,由於開關(guān)櫃體的密閉性,在一些負(fù)荷較重的地區(qū),存在開關(guān)櫃的溫升超標(biāo)問題。開關(guān)櫃的溫升超標(biāo),直接影響設(shè)備的**穩(wěn)定運行,而且,過熱問題是一個不斷發(fā)展的過程,如果不加以控製,過熱程度會不斷加劇,並對絕緣件的性能及設(shè)備壽命產(chǎn)生很大的影響。 目前,對電力係統(tǒng)內(nèi)部使用的開關(guān)櫃,嚴(yán)格遵守設(shè)備采購程序及技術(shù)政策,確保入網(wǎng)的開關(guān)櫃都通過型式試驗,尤其對溫升的要求比較嚴(yán)格。運行中,負(fù)荷通常都不會達(dá)到開關(guān)櫃的設(shè)計滿容量,開關(guān)櫃的溫升問題應(yīng)該不會很突出,但是實際情況並不儘然。 1. 開關(guān)櫃實際溫升數(shù)據(jù)分析 . 1.1 國產(chǎn)JYN手1 國產(chǎn)JYN手車櫃表1為某變電站2臺同型號、同參數(shù)的10kV主變開關(guān)櫃的實測溫升與負(fù)荷關(guān)係的統(tǒng)計。開關(guān)櫃為福建某開關(guān)廠生產(chǎn),JYN1-10型。測試溫度為開關(guān)櫃箱體的外表溫度。數(shù)據(jù)顯示,隨著負(fù)荷的增加,開關(guān)櫃的溫升迅速加快。當(dāng)負(fù)荷接近1 900 A(約為開關(guān)櫃額定電流2 500A的76%),溫升尤為明顯,*大達(dá)47℃,已經(jīng)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求(標(biāo)準(zhǔn)為滿負(fù)荷條件下30℃),而負(fù)荷較低時(1 200A以下),溫升則不明顯。 1.2 國產(chǎn)KYN手車櫃 表2為某變電站10kV主變開關(guān)櫃的實測溫升與負(fù)荷關(guān)係的統(tǒng)計,開關(guān)櫃為揚州某開關(guān)廠生產(chǎn),KYN28-10型,配用VD4斷路器。測溫前打開部分頂蓋,對開關(guān)櫃箱體外表溫度及主母排溫度同時進(jìn)行測試。數(shù)據(jù)表明,母排*高溫度已經(jīng)達(dá)到100℃,溫升88℃,明顯超標(biāo)(母排溫升標(biāo)準(zhǔn)為65℃)。由於該站溫升問題比較突出,製造廠針對這一情況對該變電站10kV開關(guān)櫃1,2號母線橋采用新型鋼重新製作,主母線銅排規(guī)格更換為2×TMY120×10(原規(guī)格為2×TMY100×10),並進(jìn)一步改進(jìn)了通風(fēng)係統(tǒng)。2號主變開關(guān)櫃經(jīng)改造後,其實測溫度如表3所示。改造後溫升情況略有好轉(zhuǎn),但是與該開關(guān)櫃型式試驗提供的溫升數(shù)據(jù)偏差仍然較大。 1.3 合資廠的手車櫃某合資廠開關(guān)櫃,為上海某開關(guān)有限公司生產(chǎn),型號為8BK20,測試位置為開關(guān)櫃箱體外表及內(nèi)部母線母排。此處,開關(guān)櫃溫升暫時冇有超標(biāo),但是應(yīng)該注意,此時負(fù)荷並冇有達(dá)到額定容量的70%,但是溫升已經(jīng)接近上限。由此可見,合資廠產(chǎn)品雖然溫升情況優(yōu)於國產(chǎn)設(shè)備,但同樣也存在溫升超標(biāo)情況。數(shù)據(jù)證明,運行中的開關(guān)櫃實際溫升水平通常都要超過試驗室測出的溫升數(shù)據(jù)。而且,多數(shù)情況下溫升超標(biāo)時開關(guān)櫃甚至遠(yuǎn)冇有達(dá)到設(shè)計滿容量。 2. 開關(guān)櫃實際溫升超標(biāo)原因分析開關(guān)櫃內(nèi)部實際溫升情況,尤其是母排連接等部位,通??偸潜刃褪皆囼灉y出的數(shù)據(jù)高。主要有以下幾點原因: (1) 型式試驗測得數(shù)據(jù)通常是在試驗室完成的,持續(xù)時間不長,通常不超過8h,不具備溫升累積效應(yīng),不能等同於長期運行並持續(xù)發(fā)熱的設(shè)備。 (2) 不同金屬的膨脹效應(yīng)不同。鋼製螺栓的金屬膨脹係數(shù)要比銅質(zhì)、鋁質(zhì)母線小得多,尤其是螺栓型設(shè)備接頭,在運行中隨著負(fù)荷電流及溫度的變化,其鋁或銅與鐵的膨脹和收縮程度將有差異而產(chǎn)生蠕變,也就是金屬在應(yīng)力的作用下緩慢的塑性變形,蠕變的過程還與接頭處的溫度有很大的關(guān)係。實踐證明,當(dāng)接頭處的運行工作溫度超過80℃時,接頭金屬將因過熱而膨脹,使接觸表麵位置錯開,形成微小空隙而氧化。當(dāng)負(fù)荷電流減小溫度降低回到原來接觸位置時,由於接觸麵氧化膜的覆蓋,不可能是原安裝時金屬間的直接接觸。每次溫度變化的循環(huán)所增加的接觸電阻,將會使下一次循環(huán)的熱量增加,所增加的溫度又使接頭的工作狀況進(jìn)一步變壞,因而形成惡性循環(huán). (3) 連接部位緊固螺栓壓力不當(dāng)。部分安裝或檢修人員在導(dǎo)體連接上認(rèn)為連接螺栓擰得愈緊愈好,其實不然。特彆是鋁質(zhì)母線,彈性係數(shù)小,當(dāng)螺母的壓力達(dá)到某個臨界壓力值時,若材料的強度差,再繼續(xù)增加不當(dāng)?shù)膲毫?,將會造成接觸麵部分變形隆起,反而使接觸麵積減少,接觸電阻增大,從而影響導(dǎo)體接觸效果。 (4) 選用的導(dǎo)體材料電導(dǎo)率不滿足要求,多數(shù)屬於導(dǎo)體原材料純度不夠。 (5) 現(xiàn)場的其它因素,比如可能存在安裝檢修工藝不當(dāng),如母線在加工、連接、安裝過程中,對母線接觸表麵處理不到位、不平整、不光滑、冇有塗專用電力脂等,導(dǎo)致有效接觸麵積減少接觸電阻增大而發(fā)熱。 3結(jié)束語 開關(guān)櫃型式試驗中的溫升數(shù)據(jù),並不能正確反映運行中的開關(guān)櫃實際溫升水平,特彆是長期運行負(fù)荷比較重的開關(guān)櫃,由於長時間溫升的累積效應(yīng),運行中的開關(guān)櫃實際溫升水平通常都要超過試驗室測出的溫升數(shù)據(jù)。部分製造廠對開關(guān)櫃實際運行中的溫升水平並冇有深入地研究,比如大多數(shù)廠家給額定3150 A的開關(guān)櫃按照2 500A的標(biāo)準(zhǔn)啟動風(fēng)扇,在開關(guān)櫃經(jīng)曆長時間的高負(fù)荷運行後,再采取這個標(biāo)準(zhǔn)是不合理的,通常是風(fēng)扇冇有啟動,溫升早已超標(biāo)了。所以,選用開關(guān)櫃設(shè)備的時候,不能盲目相信製造廠的試驗室數(shù)據(jù),在日常運行維護(hù)管理中,也不能盲目套用試驗室的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。實踐經(jīng)驗,往往也是非常重要的。隻有重視實踐,並不斷針對實際情況,分析解決問題,才能真正把對設(shè)備的**運行管理工作做到實處。· |